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GB5310高壓鍋爐管直銷,GB5310高壓鍋爐管熱銷單品
為滿足GB5310高壓鍋爐管最終熱處理制度要求,采用950℃淬火或控制終軋溫度(≥950℃)代正火加回火的熱處理工藝。
介紹了GB5310高壓鍋爐管的冶煉、軋管及試驗室熱處理工藝試驗,并按照GB5310—85要求進行了全面性能測試。試驗結果表明,成品管采用控制終軋溫度(≥950℃)加回火及淬火加回火的工藝,鋼管的常規性能均符合標準要求。
研究表明,500℃~550℃范圍的回火溫度可使實驗鋼X100有較好的強韌配合。通過回火過程中的工藝優化,直管段的強韌性可高于母材,GB5310高壓鍋爐管段的強韌性可相當于母材。回火過程中,微合金元素的碳、氮化物的沉淀析出和部分再結晶細化等組織因素有利于材料強度的提高;位錯亞結構的變化和M-A 組元的分解等組織因素有利于材料韌性的提高。研究發現,隨著預應變量的增大和應變時效溫度的升高,實驗鋼X100強度和硬度增加,塑性和韌性下降,屈強比升高,形變強化指數和硬化能力降低。
研究表明,隨加熱溫度的升高,X100GB5310高壓鍋爐管GB5310高壓鍋爐管的強度升高而韌性下降。950℃~1050℃的加熱溫度范圍內,實驗鋼X100晶粒細小,組織形態為BF+GF,可獲得優良的強韌水平;當加熱溫度大于1050℃時,X100晶粒粗大,韌性下降;加熱溫度處于A_c1A_c3兩相區時,由于PF形成,材料的強度下降。實驗結果表明,隨冷卻速度的增加,X100GB5310高壓鍋爐管的強度水平增加水冷時,實驗鋼X100可獲得BF+A F組織,多位向分布的致密BF和細小的有效晶粒等組織結構特征賦予了X100優良的強韌特性;空氣冷卻促使QF形成,鹽水冷卻形成淬硬組織,均有可能使X100強韌性降低。
CCT曲線,X100管線GB5310高壓鍋爐管的組織—性能研究 GB5310高壓鍋爐管本文采用熱模擬技術、力學性能測試手段和顯微分析方法.對X100管線鋼在GB5310高壓鍋爐管制造過程中的相變規律、強韌性特征和組織結構的變化規律進行了系統的研究。相變規律的實驗結果表明,當冷卻速度低于0.2℃/s時,實驗鋼X100組織類型以PF為主。0.510℃/s冷卻速度范圍,實驗鋼X100主體組織為QF+GF當冷卻速度大于20℃/s,實驗鋼X100以BF為主。大于50℃/s冷卻速度,實驗鋼X100形成LM通過正交實驗,優化選擇了X100管線鋼GB5310高壓鍋爐管的熱加工工藝參數范圍,為進一步研究奠定了基礎。
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